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连续重整装置事故汇编(5)

来源:网络收集 时间:2026-07-14
导读: 1.34.3 主要原因 (1)、操作员未吸取前两次事故的教训,调节仪表时幅度过大; (2)、控制阀不好用,未得到及时解决; (3)、瓦斯含有固体物质,至使长明灯经常堵塞未引起足够重视。 1.35 九江石化铂重整装置F101闪爆事

1.34.3 主要原因

(1)、操作员未吸取前两次事故的教训,调节仪表时幅度过大;

(2)、控制阀不好用,未得到及时解决;

(3)、瓦斯含有固体物质,至使长明灯经常堵塞未引起足够重视。

1.35 九江石化铂重整装置F101闪爆事故之四

1.35.1 事故经过

93年6月25日8:30分,F501温度开始下降,9:30炉出口温度由290℃降至240℃,瓦斯流量几乎为零。在这期间,操作工用了各种手段提温,但未奏效,后请仪表工检查仪表,发现调节系统信号在5mA时瓦斯流量不变,但达到7mA时,瓦斯量达最大,这样在15分钟内试了三次,后来当仪表工到现场正要检修控制阀时,发生闪爆。闪爆后检查炉子火嘴,只有两个火嘴工作,而另一火嘴及长明灯都熄灭,而且手阀又未关。

1.35.2 原因分析

当瓦斯量较小时,由于分配不匀,三个火嘴中已有一个火嘴自行熄灭,且长明灯未点,后因几次大幅度调节仪表造成瓦斯过剩,在炉子对流室积聚,当达到一定浓度时发生爆炸。

1.35.3 主要原因

(1)、操作工在调试瓦斯流控时调节幅度大,未认识到其危险性;

连续重整装置事故汇编

(2)、温度不正常时,未到现场认真仔细进行检查;

(3)、长明灯不着;

(4)、仪表控制系统故障。

1.35.4 以上F101四次闪爆的主要因素分析归纳

(1)、操作员经验不足,安全意识不强,违章操作;

(2)、不重视现场检查火嘴燃烧状况,盲目调节仪表,幅度过大;

(3)、炉用长明灯管理不细,瓦斯管理不健全;

(4)、仪表及瓦斯控制阀故障率较高。

1.36 加热炉回火伤人事故之一

1.36.1 事故经过

1968年开工时,兰州炼化铂重整装置重整预加氢加热炉回火烧伤2人。

1.36.2 事故原因

加热炉前火嘴阀门关不严造成的;检查不细,没有发现阀漏问题。

1.36.3 事故教训

检修时将多个阀门同时拆卸大盖、阀芯,安装时混乱装,并不清楚每个阀门阀盖、阀芯是否配套,是否经过试压合格,不懂设备、配件使用知识,应加强这方面知识的学习与提高;检修阀门应该拆一个、装一个,用简单方法进行试漏;将阀关死,阀门入口倒入水检查是否泄漏;立式圆筒炉点炉经验少。

1.37 加热炉回火伤人事故之二

1.37.1 事故经过

1973年7月,某重整装置一女司炉工手持火把走近加热炉准备点火时,在场的领导见其未戴工作帽、手套,接过火把走近加热炉代其点火时,加热炉回火烧伤2人(其中一名女同志)住院。

1.37.2 事故教训

停工检修中,加热炉火嘴前阀门、控制阀上下游阀、副线阀未换盘根,未加油活动,阀门开关很紧,关不动而误认为阀门关死;点火前准备不足,开关阀门的阀扳手不在现场;点火时,防护用品工作帽、手套未配戴整齐。操作工要随时穿戴好防护用品,做好准备,应付各类事情的随时发生。

1.38 加热炉回火伤人事故之三

1.38.1 事故经过

1975年,某重整装置开工点加热炉时,炉401发生回火,烧伤2人住院。

1.38.2 事故原因

炉401顶辐射板螺杆震断,辐射板掉下,压在加热炉火嘴上;炉401对流室内保温裂开大口。

1.38.3 事故教训

平时对加热炉零配件要做到心中有数,对泄漏的阀门作计划停工时置换,要做到加热炉炉

连续重整装置事故汇编

膛吹汽、点火、开瓦斯三者要配合好,必须做到先放火把,后开瓦斯;炉膛必须吹扫干净;吹扫时,将控制阀后的瓦斯液体一起吹扫干净,管线内不存在液体。

1.39 加热炉回火事故之四

1.39.1 事故经过

1982年,某重整装置进行加热炉点火时发生炉401回火

1.39.2 事故原因

炉401对流室内保温层脱落严重,堵塞对流室,炉401烟囱抽力不足;炉401对流室外西南上角加固斜角钢焊口断裂。

1.39.3 事故教训

点火前,炉膛用蒸汽吹扫干净,不存在可燃气体,长时间停炉,吹扫时间15分钟以上,间断停炉吹扫时间5分钟以上;火把要用石棉绳绑好,油要多、火要大、着火时间要长,加热炉风门关小,防止负压抽灭;火把要放在火嘴上,先开火嘴阀,后开控制阀副线,要观察控制阀后瓦斯压力表的瓦斯压力变化;其他非点炉人员要远离现场,坚守自己的工作岗位。

1.40 加热炉回火伤人事故之五

1.40.1 事故经过

1991年5月15日,某厂重整装置第十一周期开工。根据开工要求,对脱戊烷塔201和蒸发脱水塔102进行升温脱水。塔201中油由于含水较多,汽化后造成塔底循环泵203半抽空状态,岗位人员将重沸炉205出口温度由150℃降至115℃。另一台加热炉(塔102底重沸炉)由于泵105(塔102底循环泵)抽空而进行熄火。7:15分当班(二班)司炉岗位操作人员检查炉205时,炉内一个火咀燃烧情况良好,而后没有检查燃烧情况。7:45分接班后,四班司炉人员按开工要求调整塔102、塔201操作,同时对炉102、炉205(此时炉205已自行熄火)进行点火。点好炉102后再点炉205,当点火棒放入炉205点火孔后,立即发生炉205回火爆炸,造成一人手背、脸部灼伤。

1.40.2 事故原因

岗位人员检查不细,交接不清;巡回检查和交接班制度执行不严。

1.41 重整炉出口法兰着火事故

1.41.1 事故经过及处理

93年6月10日,九江石化铂重整装置重整循环氢压缩机因假振动信号而自停,当班班长立即组织紧急停工(因同一个班3h之前,因同样原因已停一次),在切断进料半小时之后,突然发现重整第一加热炉出口集合管法兰处着火,操作员发现后,立即用手提灭火器将其扑灭。

1.41.2 事故原因

灭火后检查发现着火点没有任何设备缺陷,对操作压力及温度记录分析,其着火原因是加热炉熄火后,重整进料泵未及时停,使第一加热炉温度急剧下降,而压力则比原操作压力上升0.1MPa,导致炉出口集合管法兰泄漏,漏出的介质遇空气自燃而致。

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1.42 处理堵塞管线引起人烧伤事故

1.42.1 事故经过

79年3月29日,抚油二厂重整车间白土塔进料线堵塞,卸下后仍处理不通,使用火焊的火焰对准管线口进行直接烧焦.因管线中存有油气,便轰的一声,浓烟及火焰从管线中喷出,当即把火焊师付脸部烧伤。

1.42.2 事故教训

因处理此管线需要精馏单元停工,为尽快开工,便急于处理,放松了安全观念,引发了人身事故。之后,我们预制了这段管线,当运转的管线堵塞时,便停工卸下堵塞的管线立即更换预制好的管线,堵塞的管线不再处理了。

1.43 预加氢催化剂自燃事故

1.43.1 事故经过

86年7月2日,抚油二厂重整车间重整装置停工后,准备预加氢催化剂再生。将再生空气盲板卸下后,虽然再生空气的阀门关着,但阀门内漏,空气窜入预加氢反应器中,使预加氢催化剂自燃。

1.43.2 事故教训

在卸再生空气盲板之前,先检查再生空气阀门是否内漏,若内漏,应首先处理好后,再卸再生空气盲板。

1.44 炉膛气体未分析点火爆炸伤人事故

1.44.1 事故经过

1967年11月,某重整装置检修后开工,因重整加热炉瓦斯阀门内漏,炉膛充满可燃气,操作工点火违章作业,没做炉膛气体爆炸分析就点炉,当明火接触炉火嘴 …… 此处隐藏:1662字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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