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高级技师论文——4M型往复式压缩机曲轴箱的修复

来源:网络收集 时间:2026-04-27
导读: 本文介绍了4M型往复式压缩机组合式曲轴箱出现裂纹后的修复。详细描述了裂纹补焊、箱体组装和现场调整等几个工序的施工方案,重点对假轴在组装和调整曲轴箱过程中的作用进行了分析。 题 目: 4M型往复式压缩机曲轴箱的修复 姓 名: 单 位: 工 种: 评 价 成

本文介绍了4M型往复式压缩机组合式曲轴箱出现裂纹后的修复。详细描述了裂纹补焊、箱体组装和现场调整等几个工序的施工方案,重点对假轴在组装和调整曲轴箱过程中的作用进行了分析。

题 目: 4M型往复式压缩机曲轴箱的修复

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单 位:

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本文介绍了4M型往复式压缩机组合式曲轴箱出现裂纹后的修复。详细描述了裂纹补焊、箱体组装和现场调整等几个工序的施工方案,重点对假轴在组装和调整曲轴箱过程中的作用进行了分析。

4M型往复式压缩机曲轴箱的修复

摘 要 本文介绍了4M型往复式压缩机组合式曲轴箱出现裂纹后的修复。详细描述了裂纹补焊、箱体组装和现场调整等几个工序的施工方案,重点对假轴在组装和调整曲轴箱过程中的作用进行了分析。

关键词 4M型往复式压缩机 组合式曲轴箱 修复

1 概述

我厂常减压装置2007年扩能改造后的不凝气压缩机选用了沈阳气体压缩机厂生产的4M型往复式压缩机,型号为4M10-11/5-54-BX,四列三级对称平衡型。机组投用后运行一直比较平稳,但2009年出现了一级缸十字头销(连杆小头瓦)止退销松脱,十字头销从销孔中滑出,导致连杆小头在十字头内无法固定,并引起剧烈撞击,巨大的撞击力传递至十字头滑道和曲轴箱,导致滑道产生裂纹,裂纹延伸至曲轴箱体,整个曲轴箱体报废。

曲轴箱报废后,经讨论决定更换新的曲轴箱,同时更换严重破坏的十字头、连杆和主轴瓦,其他零部件继续使用。对新曲轴箱的裂纹缺陷采取正确的补焊工艺进行修补,并利用假轴将两半曲轴箱进行组装校正,然后到现场通过手工修配轴瓦调整间隙和偏差,经过修复后的曲轴箱运行平稳,修复工作获得成功。 2 曲轴箱结构

曲轴箱由两个箱体组装而成,由HT250铸铁铸造而成,每个箱体布置两列气缸,箱体之间由八个螺栓连接,用定位销定位,结合面加工密封槽用O形圈密封防止漏油,每个箱体均有四个地脚螺栓固定,曲轴箱结构如图1所示。

新曲轴箱到货状态为两个箱体单独包装,经检查发现驱动端主轴瓦座下部的箱体上有一段微小裂纹,考虑到此部位为重要部位,承受较大的冲击力,必须对此裂纹进行修补。箱体补焊后,会发生焊接变形,将对原来加工的主轴瓦同轴度、十字头滑道的水平度以及滑道和主轴线的垂直度等精度造成影响,需要在组装过程中消除误差。两个箱体必须先行组装定位,使以上精度误差尽量减小,最终依

本文介绍了4M型往复式压缩机组合式曲轴箱出现裂纹后的修复。详细描述了裂纹补焊、箱体组装和现场调整等几个工序的施工方案,重点对假轴在组装和调整曲轴箱过程中的作用进行了分析。

靠手工刮削调整主轴瓦和连杆瓦来达到精度要求。

针对上述问题,为完成曲轴箱的修复工作,制定了严格的修复方案,先完成补焊工作,然后再组装箱体,用假轴对轴承孔座进行修刮保证同轴度,再将组合箱体吊装到现场就位,通过修刮主轴瓦和连杆瓦调整装配精度。

图1 4M型组合式曲轴箱结构

3 曲轴箱的修复

3.1 箱体裂纹的修复

箱体裂纹位置如图2所示,由于铸铁材料的焊接性能较差,容易在焊接过程中引起裂纹扩展,导致修复失败。为完成裂纹修补,按照以下程序进行。

1)首先对裂纹进行着色探伤,确定裂纹位置,再在裂纹两端钻6mm的止裂孔,用砂轮机打磨裂纹,直至裂纹全部清除,再进行一次着色检查。

本文介绍了4M型往复式压缩机组合式曲轴箱出现裂纹后的修复。详细描述了裂纹补焊、箱体组装和现场调整等几个工序的施工方案,重点对假轴在组装和调整曲轴箱过程中的作用进行了分析。

2)沿裂纹打磨坡口,坡口角度为60°,由于箱体较厚,选用铸铁焊条,采用多层焊,直径选择3.2mm和4.0mm两种,用3.2焊条打底,后几层用4.0焊条焊接。焊接前焊条需要在150℃烘烤2

小时。焊接电流在保证焊接质量的前提

图2 曲轴箱裂纹位置

下尽量采取较小电流,焊接电流采用直流反接,减少焊接热的产生。

3)焊接前将箱体局部用焊炬预热到200℃~250℃,用以减少焊缝与工件的温差,防止焊缝及热影响区发生裂纹。尽量采用小电流,短焊弧,短段焊,断续焊,分散焊,调整热影响区,焊后用小锤敲击焊缝,松弛焊接应力。

4)待焊接完成后,加热到300℃~350℃用石棉毯盖保温缓冷,完全冷却后再进行着色检查确认无缺陷。将止裂孔攻丝,用丝堵填满止裂孔,并铆死丝堵。至此裂纹修复工作完成。

3.2 箱体的组装

本文介绍了4M型往复式压缩机组合式曲轴箱出现裂纹后的修复。详细描述了裂纹补焊、箱体组装和现场调整等几个工序的施工方案,重点对假轴在组装和调整曲轴箱过程中的作用进行了分析。

根据图纸要求,两个箱体组装后,要求各轴承孔之间的同轴度要求不大于0.05mm。为保证曲轴箱组装精度,按下列步骤进行组装。

1)组装箱体在平台上进行,先将两个箱体底板支撑平面清洁干净,放置在一个大平台上,用水平仪监测,调整平台至水平。

2)在两个箱体的地脚螺栓底板平面和另外一端中部垫一组调整垫铁,每组垫铁包括一块平铁和两块斜铁,组装过程中需要保证箱体横向和纵向两个方向的水平度,横向水平度以十字头滑道作为基准,纵向水平度以四个主轴瓦为基准,在每个箱体的滑道和主轴瓦座各放置一个水平仪,垫铁布置和水平仪布置如图3所示。通过调整垫铁使得两个箱体横向纵向两个方向都处于水平状态。

图3 垫铁组和水平仪布置图

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3)为保证各主轴瓦同轴度,需要加工一根假轴,轴颈与瓦座孔尺寸相等,便于调节误差。将假轴放置在四个主轴瓦孔座内进行研磨。在轴瓦孔座内涂上红丹粉,盘动假轴,观察接触情况,并在假轴上放置水平仪检测四个孔座的水平度,用刮刀和油石等工具对轴承孔座进行修刮,直到所有四个轴瓦孔座均有接触为止,然后用螺栓联结两个箱体,拧紧螺栓过程中,时刻观察水平仪读数的变化,根据读数变化确定拧紧螺栓顺序,直至所有螺栓全部拧紧,最后重新铰配定位销孔。定位销安装完成后,整个箱体组装完毕。

3.3 箱体的现场调整

由于箱体在运输过程中颠簸,到达安装现场时不能保证原有的组装精度,必须要到现场进行调整修配才能满足装配要求。现场按如下步骤调整。

1)用箱体底板顶丝和垫铁组调整水平度,水平仪布置方式同前,重新将箱体在现场调整至水平,并最终拧紧地脚螺栓,固定箱体位置。

2)安装主轴瓦下瓦,将假轴直径车削到曲轴轴颈加标准轴瓦间隙大小,假轴尺寸的确定非常重要,在进行同轴度调整时,假轴直径应加上轴承间隙,这样才能保证轴瓦研磨的接触痕迹是一个标准圆,如直接用真实曲轴研磨,因孔轴直径相差轴承间隙,实际接触只是一条线接触,接触痕迹越大,轴瓦孔椭圆度越大。放入假轴,盘动假轴检查主轴瓦接触情况,通过修刮四块主轴瓦使其接触均匀,并将水平仪放置在假轴上检查水平度,所有主轴瓦同时接触且假轴水平符合标准,主轴瓦的同轴度就得到了保证。

3)主轴瓦同轴度调整完成后,放入曲轴 …… 此处隐藏:2348字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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