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永大日立电梯调试说明 - 图文(8)

来源:网络收集 时间:2026-04-30
导读: 技术文件 编号 IS-2208 上海永大电梯设备有限公司 版次 第1.0版 e’NT调试作业资料 页次 34 (7)门机异常时调查方法: A.阶高测定运转前,须先进行门机行程测定,于轿顶保守模式下,停于门区或非门区皆可进行门 机行

技术文件 编号 IS-2208 上海永大电梯设备有限公司 版次 第1.0版 e’NT调试作业资料 页次 34 (7)门机异常时调查方法: A.阶高测定运转前,须先进行门机行程测定,于轿顶保守模式下,停于门区或非门区皆可进行门 机行程测定,且自动作成FB-DMC加、减速PATTERN,门机方能输出OLS、CLS与DMS37等讯号给 SMPU,SMPU方能开始运作,否则SMPU无法做阶高测定及高速、专用等运转。 B.门机的开、关门动作全由SMPU下达开、关门指令,而SMPU指令得依照FB-DMC所送出的CLS、 OLS、DMS37、ORS讯号,故当ANN显示TCD78或门机动作有任何异常,应先查看FB-DMC、 故障码及调查开闭时CLS、OLS、ORS、ФA、ФB LED讯号动作状况,以判别门机异常原因。 C.常见门机异常状况可能有: a.门机关妥后,无法起动运行,经过若干秒后重开门 检查PANEL的40D、40G回路是否有入力,若没有入力,便先检查DOOR SW或GATE SW。 b.门机于非关到底或开到底位置,发生立即反转开门或关门现象 ①检查FB-DMC板上ORS LED是否有亮灯,灯亮表示ORS动作,此时查门机导轨是否有障碍物 阻挡。 ②若是ORS动作太灵敏,适度的将MODE-01设定值加大,再确认效果。 ③若是SAFETY SHOE在关到底前误动作,先确认SAFETY SHOE的状况,必要时确认MODE-02设 定值是否恰当,以及SMPU是否确实收到DMS37讯号。 c.门机于开到底位置,发生门滑动现象 检查FB-DMC板的CLS、ORS动作灯号,若ORS未亮灯,则表示开到底之HOLD电流太底,无法 HOLD住轿门,适度将MODE-06设定值加大,再确认效果。 d.SMPU有下达关门或开门命令,但门机不动 ①检查FB-DMC板上面『CUT』LED是否有亮灯,亮灯表示收到门止讯号。 ②检查FB-DMC板是否有故障码产生,有故障码产生时,门机不动。 ③检查FB-DMC板上面『OP、CL』LED是否有亮灯,若没有检查SMPU下达开、关门指令相关讯 号线路。 ④检查FB-DMC板上面『OCP』LED是否有亮灯,若有则将FB-DMC电源拔除,再重新送电,若反 复几次『OCP』LED仍亮,则更换FB-DMC,带回检查是否Q1~Q6有打穿、或IR2130有问题、 或R13阻值有错等。 ⑤检查门机马达是否有问题。 e.SMPU有下达关门或开门命令,但门机关不到底或开不到底 检查ENCODER有无异常,缓慢拉动门时,ФA、ФB LED应闪烁显示,若ФA、ФB其中一个恒 亮或恒减则表示ENCODER有问题,且在马达温升较高状态下会明显产生此现象。

技术文件 编号 IS-2208 上海永大电梯设备有限公司 版次 第1.0版 e’NT调试作业资料 页次 35 十四、阶高测定 高速运转放行前,必须先实施阶高测定。之后保养时,每6个月实施一次阶高测定。 1、阶高测定前应确认ULS、DLS装设位置是否适当。 (1)低速运转停于最顶层之平层位置时,确认SMPU PCB的ULS LED没有点灯。 (2)载重0%低速上行直到碰到ULS而停止时,确认平层误差为+100mm以内。 (3)低速运转停于最底层之平层位置时,确认SMPU PCB的DLS LED没有点灯。 (4)载重0%低速下行直到碰到ULS而停止时,确认平层误差为—100mm以内。 2、确认已实施门机行程测定及调整作业,门关到底时FB-DMC PCB的CLS LED有点灯。 3、保守下行直到电梯碰到DLS而停止后,将保守开关恢复正常状态。 4、接着在SMPU PCB上操作MODE-11-SET,再持续压START键,直到EL起动为止,再放开START键。 5、阶高测定低速上行过程中,将SMPU上DIP SW1之PIN1切ON。 6、上行碰到ULS而停止,约5秒内,ANN显示 ,待其显示楼层时才表示完成 阶高测定成功。 7、将SMPU上DIP SW1之PIN1切OFF,操作MODE-11-RESET,此时EL进入高速状态。 8、最后,操作MODE-2-SET,实施ALL CLEAR就可进行高速运转。 9、自动阶高设定失败之原因及状况: (1) 因为杂讯干扰太大,使得阶高测定错误,但这现象发生之可能性较低,目前为止尚未 发生过。 (2)SDS的位置与较低阶之POSI、以及SDS的位置与最高阶之POSI相关位置要安装正确。 (3)可能系IC版本、本体及程式、SMPU PCB已坏所制。 (4)操作MODE-11-SET无效,仍然不起动或高速运行 A.停于最底层时,DLS没有动作,DLS LED应点灯。 B.低速下行碰到DLS停止后,FLS(D)误动作,FLS(D)LED不应点灯。 C.操作MODE-11-SET时,未切换为专用或自动运转模式。 D.未先操作MODE RESET,就直接操作MODE-11-SET。 E.按START门未关或门关妥后,40G或40D仍未ON。 F.WD100%误动作,BUZZER一直响。 G.消防运转、低坑进水、锁梯等入力信号有动作。 (5)如果ANN未曾显示 此状态时,表示阶高测定失败 A.上行碰到ULS停止后,FLS(U)误动作,FLS(U)LED不应点灯。 B.参数设定错误,诱导板的数目与层站数目不同或假想阶未设置诱导板。 C.FML POSI异常,通过诱导板时,MXFML未能正常OFF-ON。 D.阶高测定过程中,有检出TCD或40G、40D OFF等异常发生。 E.SMPU上DIP SW1之PIN1未切ON。

技术文件 编号 IS-2208 上海永大电梯设备有限公司 版次 第1.0版 e’NT调试作业资料 页次 36 (6)有完成阶高测定,但电梯不能高速运行 A.未操作MODE-11-RESET,未实施ALL CLEAR。 B.有TCD码检出。 十五、高速运转确认 为了观察随行电缆的绕曲态势,在高速走行当中有无异常状况发生。必须将先降低运转速度,再渐渐 地上升速度,从低速到额定速度一一观察随行电缆的走行状态。 ⒈ STOP SW切于ON,打 MODE-EE-SET-2332-SET ,此时ANN MONITOR显示「X」值。 ⒉ 接着参考下列的速度关系,输入对应的DATA值后,将SMPU的DIP SW1 PIN1切ON,再按SET之后 将DIP SW1 PIN1切OFF,完成最高速度限制设定(DATA值「01」相当于15m/min)。 3.切专用运转,车厢短阶叫车UP及DN运转之下,确认加减速,叫车的RESET等(车厢内及机械室 作业者,要保持能立即将FFB切断及STOP SW切入的姿态)。 4.短阶床运转没有问题时,接着进行长阶床运转之下,调查CABLE走行状态,情况良好时,再依照上 述第2项的手顺,升高运转速度,反复相同的确认工作。若CABLE走行有异状时,先予以对策,对 策完成后,再逐渐升高速度,继续确认。 5.最后,额定速度完成确认。 十六、平衡电流测试 1、测试前的准备 (1)轿厢停于最上阶平层,在机房主钢索与曳引机底座平齐处向上涂刷约200mm 的黄漆。(轿厢侧) (2)轿厢停于最下阶平层,在机房主钢索与导向轮一侧(即曳引轮与导向轮之间)底座平齐处向上涂 刷约200mm 的黄漆。(对重侧) (3 )轿厢停在与对重同高位置,在机房主钢索与曳引机底座平齐处向上涂刷约200mm的白漆。 (轿厢侧) 2、机械式测试 (1)为了减少重复性劳动一般我们总是先做机械式平衡点测试,后做电气式平衡电流测试。 (2)轿内搬入额定载重50%的砝码。 (3)在机房操作MODE“3”(上行按7;下行按4)让电梯停在轿厢与对重交会处(即看主钢索上的白 漆记号)。 (4)在增加或减少砝码的一次次操作中找出平衡点,直到Mg.B打开后轿厢静止不动。此时,用手转 动刹车轮感觉很轻松(且左右方向转动用力感觉基本一致)表示轿厢和对重已达到机械平衡。 (机械平衡一般在45~50%之间)。

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