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1550酸轧机组高温卷取料欠酸洗的分析(3)

来源:网络收集 时间:2026-02-11
导读: 1550拉矫机工作辊两端经常因磨损而发生缩颈现象,这使得带钢两边部区域在问题发生后的插入深度低于目标值。目前一般的插入程度设定为25mm,边部磨损后,边部实际的插入深度降至15mm甚至更小,这造成了带钢实际的弯

1550拉矫机工作辊两端经常因磨损而发生缩颈现象,这使得带钢两边部区域在问题发生后的插入深度低于目标值。目前一般的插入程度设定为25mm,边部磨损后,边部实际的插入深度降至15mm甚至更小,这造成了带钢实际的弯曲程度降低,破磷的程度降低,最终降低了酸洗的能力。 5.5游离酸浓度

1550酸洗工艺段从开工时外方推荐的1#酸罐游离酸浓度控制标准为2.5±2%,但是实际调试时发现1#酸罐中存在大量的氢氧化铁沉淀,因此最终1#酸罐游离酸浓度控制标准为5±3%,生产正常。后又将1#酸罐游离酸浓度控制标准为5±1.5%,使浓度控制更加严格。

为了使酸液浓度控制更加稳定,我们对各种牌号的氧化铁皮含量系数进行了优化,使酸的供给量与钢种牌号相对应。因此酸液浓度未发生大的改变,目前的浓度控制比过去更加稳定。

5.6酸槽酸液循环流量

1550酸洗在投产时每个酸槽的流量设定在600M3/H左右;目前,酸槽的流量变化很大,低的达到430M3/H(2004年9月15日21时),高的为566M3/H(2004年11月11日16时20分)。在面积不变的条件下,压力和流量的关系遵从如下关系:

V=K×P

从上式可知,酸液流量增加一倍,酸液喷射压力将增加4倍。因此,我们可以比较出两点:

(1)

由于酸槽的流量变化大,造成各酸槽的酸洗喷射压力的3-4倍的变化,这造成了酸洗能力波动很大。

(2)

同开工时相比,目前的喷射压力降低了1.8-5.6倍,这也造成了酸洗能力的巨大损失。

6、结论及可能的改进方向

6.1结论:通过以上1550酸洗工艺段的实际情况分析,我们发现与开工时相比,由于酸循环流量的降低,造成实际酸液喷射压力显著降低,同时由于石墨加热器的堵塞造成酸

11

0.5

槽酸洗温度的降低,这些最终造成了1550高温卷取料的欠酸洗现象的产生。 6.2改进建议措施和设想

6.2.1在保证现有酸洗质量和拉矫辊使用寿命的情况下,进行提高拉矫机的延伸率和插入深度的分析;

6.2.2考虑在TIC1增加在线温度计,监控酸液进酸槽的实际温度;

6.2.3改造酸液循环系统结构,将加热回路和大循环回路分开,提高酸罐的温度并且保证每个酸槽的大循环流量在2×300m3/h以上。

6.4分析酸洗区域喷梁堵塞的原因,考虑对喷梁的结构和喷射方式进行有效的改进,减少流量下降的可能性。 主要参考文献:世界钢铁 宝钢技术 附录:

12

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