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一厂一策操作方案-样本-钢铁 - 图文(8)

来源:网络收集 时间:2026-02-25
导读: 重污染天气应急响应操作方案 附件4 : 应急减排方案执行表 接到预警时间、人员 减排时限 总指挥(或副总指挥) 年 月 日 时 分 接警人员: 预警等级及 减排比例(%) 级 % 年 月 日 时 分至 月 日 时 分 生产部接到

重污染天气应急响应操作方案

附件4 :

应急减排方案执行表

接到预警时间、人员 减排时限 总指挥(或副总指挥) 年 月 日 时 分 接警人员: 预警等级及 减排比例(%) 级 % 年 月 日 时 分至 月 日 时 分 生产部接到指令时间及人员 执行时间 排放量(㎏) 年 月 日 时 分 人员: 年 月 日 时 分 排放量合计(㎏) 此次减排量 (㎏) 应急减排具体方案及执行时间 工序 烧结机 竖炉 当前状况排放总量测算 白灰炉 高炉 转炉 轧钢 其他 第 36 页 共 56 页

重污染天气应急响应操作方案

工序 烧结机 具 体 减 排 方 案 竖炉 白灰炉 高炉 转炉 轧钢 其他 其他情况说明: 减排比例(%) 减排量(Kg) 负责人 第 37 页 共 56 页

重污染天气应急响应操作方案

附件5: 各分厂应急减排方案

10㎡球团减排方案

减排比例 0(双炉生产) 50%(单炉生产) 100%(双炉停) 完成时限(小时) 0 11 11 地沟料批 t/h 170-180t/h 85-90t/h 0 t/h 主机燃烧室温度℃ 1030-1050 ℃ 1030-1050 ℃ 20 ℃ 随自然温度存在变化 限产后污染物排放总量(Kg) 6192.00 污染物减排量(Kg) 0 3096.00 6192 3096.00 0 因两座竖炉共用一套配料系统,单炉停一个即减排50%,所以地沟料批单炉为85-90t/h.

操作步骤:

1、接到生产部停机减排后,球团配料停料,烘干机关闭煤气正常转动、润磨机逐步停机; 2、待造球盘把料仓料用完造完球后,炉体减风、降温、停加压机

3、封煤气,停助燃风机、冷却风机,炉体排料到点火口下边,每10分钟活动料柱; 4、停除尘器,全面停机待通知复产。

注:停单炉和停双炉,操作步骤一样,不同之处在配料量,单炉生产料批减半,双炉停就停配料。

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重污染天气应急响应操作方案

竖炉控制画面 主机燃烧室温度 地沟配料

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重污染天气应急响应操作方案

120㎡烧结机减排方案

减排比例 0 10% 20% 30% 40% 50% 100% 完成时限(小时) 0 2 2 2 2 2 5 日产量(吨) 3500 3150 2800 2450 2100 1750 0 地沟料批 t/h 175-185 t/h 158-167 t/h 140-148 t/h 123-130 t/h 105-110 t/h 89-93 t/h 0 t/h 主机推车次数(全天) 600-615次 540-554 次 480-492 次 420-430 次 360-370 次 300-312 次 0 次 脱硫 进、出口流量42万左右 进、出口流量40万左右 进、出口流量38万左右 进、出口流量36万左右 进、出口流量32万左右 进、出口流量28万左右 进、出口流量10万左右 , 进出口氧气20-21 限产后污染物排放总量(Kg) 9195.05 8275.55 7356.04 6436.54 5517.03 4597.53 0 污染物减排量(Kg) 0 919.50 1839.01 2758.52 3678.02 4597.53 9195.05 操作步骤: 1、减排10%:在正常生产中,接到减排通知后,按减排要求减10%,配料料批下调到150--160t/h左右,混料及时下调水份到适合量,待混合料到主机后,主机逐步降低推车次数,根据负压和温度的变化,逐步下调主抽冷却风机风门开度,已到达满足风量位置,稳定生产。

2、减排20%:接到减排通知后,按减排要求减20%,配料料批下调到145t/h左右,混料及时下调水份到适合量,待混合料到主机后,主机逐步降低推车次数,根据负压和温度的变化,逐步下调主抽冷却风机风门开度,已到达满足风量位置,稳定生产。

3、减排30%:接到减排通知后,按减排要求减30%,配料料批下调到130t/h左右,混料及时下调水份到适合量,待混合料到主机后,主机逐步降低推车次数,根据负压和温度的变化,逐步下调主抽冷却风机风门开度,已到达满足风量位置,稳定生产。

4、减排40%:接到减排通知后,按减排要求减40%,配料料批下调到110t/h左右,混料及时下调水份到适合量,待混合料到主机后,主机逐步降低推车次数,根据负压和温度的变化,逐步下调主抽冷却风机风门开度,已到达满足风量位置,稳定生产。

5、减排50%:接到减排通知后,按减排要求减50%,配料料批下调到90t/h左右,混料及时下调水份到适合量,待混合料到主机后,主机逐步降低推车次数,根据负压和温度的变化,逐步下调主抽冷却风机风门开度,已到达满足风量位置,稳定生产。

6、减排100%:接到停机通知后,平烧配料停料,待混合料过一二次混料机后,停混料机,混合料层到主机点火炉后,关闭煤气并封水封,主机以慢推车次数运行,并逐步跟随台车料层关闭小风门,同时逐步关闭主抽、冷却风机风门,直至炉床卸空,然后停主抽风机、停脱硫。

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